中国乐凯集团有限公司乐凯医疗影像乳剂车间工段长张宏伟

这一种匠心感光成像

2025年04月30日

张宏伟记录设备参数。 中国乐凯集团有限公司供图

□保定晚报记者 苏兰生

太行山下、一亩泉畔,一座城市中有一家企业,曾打破国际巨头对彩色胶卷的技术垄断,在世界影像史上泼洒出“中国红”。

如今,这家企业——中国乐凯集团有限公司的一位技术工作者传承创新精神,又让多项关键产品实现了国产化替代。

他就是乐凯医疗影像乳剂车间工段长张宏伟。

2002年,张宏伟从原河北化工学校毕业后进入乐凯医疗影像乳剂车间。这是一种伸手不见五指的生产环境,初来乍到的他“处处碰壁”。但他上班跟着师傅学,下班后加班加点练习各项操作,仅乳剂检测一道工序,每天就坚持练习上百次。一年后,他实现了在暗室中的熟练操作。

此后,他在长期从事的一线生产中,不断用匠心追求实现技术突破。

张宏伟发现,一些精密设备大多依赖进口。其中,进口的溴离子浓度传感器年久易损,维修成本高、配件难寻,成为生产中的“卡脖子”难题。

于是,他带领团队分析设备工作原理、走访学习,跑遍市区所有书店、查阅海量资料,半年后自主研发的第一代溴离子浓度传感器终于诞生。

虽然初代产品较为简陋,各项数据也未能完全达到生产标准,但从无到有的突破给他带来了极大信心。

随后,他带领团队对第一代传感器进行优化升级,又在近一年内做了几十次实验,最终研发出符合生产条件的第二代传感器。相比进口设备,二代传感器不仅维护简便、稳定性高、数据反馈精确,还将设备易损件采购成本从原来的近万元降低到100元左右。

2020年,二代传感器完成微缩负片产品由实验室向车间的过渡,实现规模化生产,打破了国外同类产品的市场垄断。

感光乳剂是一种具有感光特性的乳状涂料,均匀涂布在片基上形成感光胶片。张宏伟打通了乳剂从实验室到车间的“最后一公里”。

这并非易事。从实验室到车间,感光材料乳剂合成需要进行系统化调整。可以说,这是又一次从零开始,需要反复摸索工艺条件和操作方法,在试验中不断优化工艺,甚至还要对现有设备进行改进。

在新产品医用银盐干式片生产中,由于离心脱水和烘干环节始终达不到设计要求,无法实现规模化生产。张宏伟带领团队攻关,通过对生产设备、工艺流程、管道线路等方面的改进优化,不仅解决了技术难题,还使水洗用水量降低30%、节约电能约70%,烘干时间也从最初的36小时缩短到12小时。

0.05微米,相当于头发丝直径的六百分之一。在工业胶片生产中,张宏伟带领团队完全掌握了乳剂颗粒精度控制技术,将颗粒精度从0.1微米控制到0.05微米以内,使工业胶片银盐乳剂产品的稳定性提高了50%。

就这样,又一项产品实现了国产化替代。

他还将不可能变为可能,突破多项技术极限。

随着产品大批量上市,乐凯工业胶片开始供不应求,扩能增产和降本增效提上日程。

在人员、能耗、工时、操作强度等不变的情况下扩能25%,将乳剂银损耗降低33%——公司制定的这两项指标是实验室的理论值。能否完成?

张宏伟二话没说,带领团队接受了这项挑战。然而,原有生产反应工艺是最初购置生产设备时厂家调试好的。如今,生产设备和装置都需要重新计算、设计和调整。经过一年多的攻关,他和团队最终将看似不可能的扩能变成了现实,使整体生产效率提高了近2倍。

如果说25%的扩能是极限值,那么降低乳剂银损耗33%则是工艺参数的极限。张宏伟发现工艺水洗是最大损耗环节,许多微小银颗粒悬浮在水中无法沉淀,最终随废水排出。通过不断调整试验工艺配方,他最终将损耗从原来的最高3.0%降至2.0%以下,再次突破极限。仅此一项,每年就可节约成本约60万元。

今年43岁的张宏伟,入职23年来已在医用干式胶片、工业探伤胶片、特种胶片、档案级缩微胶片等产品的乳剂制备关键核心工艺技术上取得突破,打破了国外产品的市场垄断。